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标题: 这种缺陷怎样解决 [打印本页]

作者: 春风    时间: 2021-8-11 17:26
标题: 这种缺陷怎样解决
阀体铸件,36KG,Q500-7;工艺设计为4件每型,覆膜砂芯,底注式,顶部发热冒口,静压线造型,手工浇注,型重约175KG;
第1次浇注,32~36秒,温度1380~1400;顶面出现如照片所示的缺陷;考虑可能由于排气不畅所致,第2次浇注时增加
了溢流出气和发热冒口顶出气,结果没有改善;第3次浇注考虑型腔顶部型砂强度原因,只浇注2个型腔,浇注时间19秒,
型重约97KG。缺陷程度、位置基本没有变化。



缺陷照片





作者: 芳华    时间: 2021-8-11 17:26
我们全部覆膜砂壳型生产,从你的照片来看,谈一点建议:
   1、适当提高浇注温度;
   2、适当提高浇注速度;
   3、增加砂芯的排气;
   4、壳型表面喷/刷涂料。
作者: 小城故事    时间: 2021-8-11 17:27
应该是渣气孔,可以提高浇注温度到1400度以上并多加排气。

另外浇注系统可以多加搭接用来避渣,浇注速度也太慢,最好20秒能浇完
作者: 倦鸟    时间: 2021-8-11 17:28
型重175KG浇注时间32~36秒,时间确实够长的。。
作者: 本科生    时间: 2021-8-11 17:28
球化剂加入量多少?降低球化剂加入量试试?搞好排气,提高浇注温度
作者: 爱雪    时间: 2021-8-11 17:29
喷一层涂料点燃试试效果如何
作者: 少年梦    时间: 2021-8-11 17:30
不是收缩类缺陷,应是夹杂类缺陷
作者: 失而复得    时间: 2021-8-11 17:31
应该是渣,以前做过一个类似的产品,十公斤左右,同样的情况,也就是通过修改浇注系统,增强挡渣效果;加两个直径10的排气冒口;浇注温度个人感觉应该提高到1400以上
顺便说一下,我们那个件是树脂砂造型,原来一模四件,改为一模两件,将近直浇道两个去掉




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